




从横管初冷器来的煤气中含有约10g/nm3的十分细微悬浮的焦油雾滴,经电捕焦油器除焦油后煤气中的焦油含量可降至20mg/nm3,满足后工序出产的需求。
含焦油雾滴的焦炉煤气从电捕焦油器下部进入正六角边蜂窝管,从器上部出来。蜂窝管设置为高压非匀场电场,蜂窝管为正极(又称为沉积极),蜂窝管基地设有导线(不锈钢丝)为负极(又称为电晕极),煤气分子在高压电场的作用下发作电离,在电晕极周围发作急剧碰撞,发生很多正、负离子,在电晕极以外只要负离子,因而是捕焦油器内部大多数空间内焦油雾滴变为带负电子的质点,向沉积极移动,因为管壁与设备外壳接地,带负电荷的焦油质点抵达管壁后放电沉积于管壁上并集聚器底排出,然后到达除掉煤气中焦油雾滴的意图。
若较长时刻停车,应将设备所有阀门、人孔封闭,减轻设备内部的腐蚀,并充氮气进行保护,并保持器内氮气压力在500pa。
走近电除焦油器进口管道时,常可能听到噼---的响声,有时这种动静偶然有几回,有时是接连频频的听到,这是一个击穿放电表象。
从实践上看来,过于频频的听见响声证明煤气中的水分过高,气流振动,此刻必须降下直流电源电压,以维持其正常运行工作,若电除焦油器在运行过程中---动静,绵阳电捕焦油器,甚至连细听进口管已不闻咝咝响声,这说明电压过低,电捕焦油变压器,产生的电晕很微小,电捕焦油器技术参数,因此除焦油的功率也会下降。所以在基本正常的情况下应当在电除焦油器进口管道旁能偶然听到放电的响声。
列管式电捕焦油器理论上是应该控制煤气实际流速在1米/秒以下,也就是在一平方米截面中能流过1立方米/秒,而实际上通过量是约0.7-0.8立方米/秒,部分区域煤气通过量是远比此数据低,这主要因为分气不均匀造成的,虽然有分气格板,电捕焦油器结构,然而全截面气流分布依然不均匀。中央部分沉淀极管损坏较为---,占积约50-60%左右,也可以证明气流主要集中---部分,截面的有效利用率仅达到50-60%。一般传统的经验计算法是每一个电晕极-沉淀极通过的煤气量为100m3/h,一根管子100m3。
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